發布日期:2015-04-07
技術支持心得
——氩弧焊接引起的鎢極燒損及引弧不暢分(fēn)析
近期銷售有反映客戶在焊接不鏽鋼時焊道發黑、鎢極燒損較嚴重和偶爾出現起弧不暢等現象。我(wǒ)去(qù)用戶現場支持發現焊工(gōng)用180A-230A的焊接電流、鎢極Φ2.4、提前送氣時間是0.2s、滞後斷氣是1.5s、初始電流是6A,試件6-12mm以上不鏽鋼厚闆。
分(fēn)析引弧偶爾不暢、鎢極燒損嚴重與焊機參數設置中(zhōng)提前送氣、初始電流有關。對于焊道發黑主要從保護氣純度、流量、焊接操作手法及焊接速度等因素有關。對于鎢極燒損主要與焊機本身、鎢極、焊接參數設置中(zhōng)提前送氣、初始電流、滞後斷氣等有關。現場調解氣體(tǐ)流量8L/min、焊接電流在180A、初始電流20A、提前送氣0.5s、滞後斷氣5s,同時采用擺動焊接手法、适當提高焊接速度控制焊接溫度,焊道顔色銀色或金色,引弧成功率達到100%,鎢極損耗大(dà)大(dà)減少。
初始電流過大(dà)、提前送氣和滞後斷氣過短都會導緻鎢極燒損嚴重。尤其是滞後斷氣時間太短會導緻鎢極高溫氧化,影響二次引弧。
現場通過以上的講解後,焊工(gōng)師傅們再次焊接,起弧了成功率達到100%、鎢極燒損也減少了,而且焊後鎢極發亮發白(bái),焊道也沒那麽黑了。
本人希望通過對這次的技術支持,對各位在以後氩弧焊接中(zhōng)有所幫助。